喇嘛甸油田经过40多年的开发,目前已进入开发后期。油田油井具有高含水、聚合物黏度大、开采层系不断调整等特点,产能结构发生了根本性的变化。不仅导致部分抽油机井机型不匹配,机采系统抽汲参数匹配难度大,检泵率升高,载荷利用率低(57.28%),能耗高(吨液耗电平均为4.08kWh)的问题,而且采用常规建设模式,投资高、效益差。
1试验的目的和技术特点
1.1现场存在的问题分析
1)常规机型设计按照老区油井选型方法,常规采油工程方案设计一般根据地质预产进行机型、泵型、电动机配置的设计预案,而不是根据试油测井参数进行设计。在选择机型时重点考虑生产后期产液量会增大,动态调整载荷会随之增加,导致抽油机载荷利用率也随之增加,因此选取参数时尽量用大参数来选择机型。2)机型匹配不合理,存在高能耗。从运行的角度出发,抽油机井的运行合理载荷、扭矩利用率在40%~80%之间[1]。统计全厂2025口抽油机井,其中953口井载荷、扭矩不在该区域,占统计井数的47.06%。统计喇嘛甸油田主要运行机型能耗情况,详见表1。当抽油机井机型载荷与扭矩在合理范围内时,系统效率最高,百米吨液耗电最低。3)参数调整受限。由于抽油机配置偏大或者偏小,造成设备参数调整受到限制,14型抽油机在用情况见表2。统计全厂183口14型抽油机,平均产液小于100t/d的井有109口,其中有17口井泵型为57;最小冲速已调至2.5min-1,平均日产液仅为31t。如果将冲速调整到4min-1以下,需要更新或改造电动机及控制设备,投入费用较高,详见表3。统计全厂442口10-2-53型抽油机,平均产液大于110t/d井有58口,其中25口井泵型已调整为83、95,冲速6.5min-1;而冲速大于7.5min-1的有35口井,问题比较严重。4)高冲速导致检泵率升高。由于机型限制,部分井存在冲速较高,从而导致杆管偏磨、泵况易变差等检泵问题,且高冲速井能耗高,详见表4。随参数增大偏磨断脱检泵率升高,其中冲速高于8min-1抽油机井检泵率高达37.3%。5)载荷扭矩利用率低,且部分机型存在安全隐患。统计全厂2200口抽油机井载荷使用情况,平均载荷利用率仅为53.58%,其中262口载荷偏大的抽油机井存在生产安全隐患,详见表5。通过分析抽油机在用情况,目前现场由于地质动态调整、加密井不断增多导致抽油机井机型不匹配的问题比较突出。通过开展抽油机井机型优化匹配互调工艺设计现场试验,可以很好地解决现场参数调整受限、检泵问题严重的问题,又可以使抽油机井的载荷、扭矩在一个合理的工作区间,达到机型、泵型、生产参数的最佳组合,最终达到抽油机井能耗最低、系统效率最高的目的[2]。
1.2技术特色
针对现场抽油机井机型不匹配的问题进行机型动态调整设计,根据实际情况,采取不增加成本投入,整机及基础互换的形式进行对调;针对地质产量、生产参数等情况,结合检泵,进行整体参数优化,优化泵型及生产参数,从而达到机型、泵型、生产参数的最佳组合。
2措施前油井生产基础资料及存在问题
2.1喇4-3036井概况
喇4-3036井基本生产参数、井下参数、检泵情况如表6、表7、表8所示。该井存在的问题:1)机型偏小,参数优化受限。该井日产量比较高,动液面在井口,生产参数已经达到满参,且存在一定的上产空间。2)该井能耗较高,百米吨液耗电达3.39kW。3)由于长期高冲速、满负荷运行,导致检泵周期短,平均检泵周期仅为1年。
2.2喇8-F311井概况
喇8-F311井基本生产参数、井下参数、检泵情况如表9、表10所示。该井2007年投产以来,运行平稳,平均2.5年检泵1次。该井存在的问题:1)机型偏大,参数优化受限。该井日产量比较低,动液面深,生产参数已经调至最低。2)该井能耗较高,百米吨液耗电达1.36kWh。
3设计方案论证
1)针对喇4-3036井情况,制定几种优化设计方案,详见表11(泵效60%、沉没度400m计算),优选方案3。2)针对喇8-F311井情况,制定几种优化设计方案,详见表12(泵效60%、沉没度300m计算),优选方案2。3)抽油机机型优化匹配互调工艺设计。喇4-3066井与喇8-F311井结合检泵,分别进行整体参数优化设计,优化泵型及生产参数,分别优选方案3和方案2。再实行整机及基础互换的形式优化匹配机型,从而达到地下地面立体优化设计。
4施工执行情况及测试监测结果分析
4.1现场实施情况
2014年7月10日结合检泵对喇8-F311井进行换小泵,9月17日结合检泵对喇4-3066井进行换大泵调整。2014年9月20日对2口井实施整机及基础匹配互换,再对2口井进行冲程、冲速方案优化。
4.2测试前后结果对比
能耗数据前后对比情况详见表13,示功图前后对比情况详见图1、图2。
4.3措施后效果分析
喇4-3066井与喇8-F311井抽油机机型优化匹配互调工艺设计取得一定的效果。优化调整后平均单井系统效率提高24.08%,平均百米吨液耗电下降1.545kWh。喇4-3036井日增液97t,按含水98%计算日增油1.94t,冲速下降了3min-1,百米吨液耗电下降2.78kW,动液面下降390m,系统效率提高41.13%;载荷、扭矩利用率分别提高了28.3%和64.82%。喇8-F311井产液变化很小,动液面回升204m,有功功率下降7.58kW,百米吨液耗电下降0.31kWh,系统效率提高7.03%;载荷、扭矩利用率分别提高了24.58%和31.49%。
5结论
1)挖掘产能潜力。可使部分调整井增液上产,挖掘产油潜力。2)保障生产运行。合理匹配机型、泵型、生产参数,且优化匹配机型时间短,对产量影响小。3)降低运行能耗。保证产量不变的情况下,降低油井冲速,达到降低产液单耗、提高系统效率的目的。4)消除安全隐患。针对部分长期存在载荷、扭矩超载现象的抽油机井,实施机型优化,可消除优化井的安全隐患。5)延长检泵周期。大幅度地降低冲速,可以减少杆不下、杆管偏磨等检泵问题。
作者:宁倩 单位:大庆油田勘探开发研究院
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